隨著我國制造業(yè)的發(fā)展,數(shù)控剪板機(jī)的發(fā)展越來越成為機(jī)械制造行業(yè)中的中流砥柱,但在實(shí)際操作中也有一些問題出現(xiàn),就看如何處理問題。
液壓數(shù)控剪板機(jī)常見的故障:
1. 放氣閥有泄露,拆檢放氣閥錐面的嚴(yán)密封閉,修復(fù)或改易放氣閥。
2. 單向閥有內(nèi)漏,拆檢單向閥錐面的嚴(yán)密封閉,研磨錐面嚴(yán)密封閉面以線接觸為佳或改易單向閥。
3. 折彎機(jī)均衡缸活塞桿頭部斜鐵緊固螺絲釘松,查緝及結(jié)合緊密活塞桿頭部斜鐵結(jié)合緊密螺絲釘。
4. 阻尼孔擁塞,系統(tǒng)無主壓力溢流閥發(fā)生故障。調(diào)試不合適,彈簧攀折,閥心錐面嚴(yán)密封閉非常不好或閥心卡死。清洗,研磨,調(diào)試,檢查修理或改易溢流閥。電磁換向閥有故障,閥心卡滯。清洗,研磨或改易滑閥。
5. 滑塊不動作但能靠自重下行軸向柱塞泵不可以提供壓力油:油條缺油;檢查修理起動按鍵,馬達(dá)未能起動。交流接觸器和熱替續(xù)器以及馬達(dá);柱塞泵自身顯露出來故障,拆檢或改易柱塞泵。
6. 主油路溢流閥故障。有可能是阻尼孔擁塞調(diào)試不合適,彈簧攀折或閥心生銹卡死。需調(diào)試,檢查修理或改易溢流閥
7. 滑塊不公平行旋緊放氣閥手輪放氣,均衡缸內(nèi)有空氣。充油,擯除空氣后,旋松放所閥。
液壓數(shù)控剪板機(jī)
油路系統(tǒng)的保養(yǎng)
1. 液壓剪板機(jī)油溫太高,泵的內(nèi)泄漏增大而使目出流量不夠,應(yīng)設(shè)法降低油溫。
2. 液壓剪板機(jī)因系統(tǒng)內(nèi)其他液壓元件造成的漏損大,誤認(rèn)為是泵的輸出流量不夠??稍诜治鲈?的基礎(chǔ)上分別酌情處理,而不要只局限于泵。
無錫神沖提醒特別注意:判斷泵內(nèi)泄漏大產(chǎn)生泵輸出灘量不夠的方法可以拆開泵泄油管,肉眼觀察泄油量和泄油 壓力是否較大。油壓沖床正常情況下,從泄油管流出的活l是無壓和流量較小的(只有一根細(xì)線狀〉。確認(rèn)后再拆泵檢 查修理,因?yàn)椴鹦拗貌皇且患苋菀椎氖隆?
3. 液壓剪板機(jī)柱塞與缸體孔之間的滑動配合面磨損或拉傷成軸向通槽,使柱塞與缸體孔之間的配 合間隙增大,造成壓力油通過此間隙漏往泵體內(nèi)空腔〈從泄油管引出) ,使內(nèi)泄漏增大導(dǎo)致 輸出流量不夠。可刷鍍柱塞外圓、更換桔l塞或?qū)⒅c缸體研配的方法修復(fù),保證二者之間 的配合間隙在規(guī)定的范圍內(nèi)。
4. 液壓剪板機(jī)對于變量軸向柱塞泵,包括輕型樁塞泵則有多種可能:如壓力不太高時,輸出流量 不夠,則多半是內(nèi)部因摩擦等原因,使變量機(jī)構(gòu)不能達(dá)到極限位置造成斜盤偏角過小所致; 在壓力較高時,則可能是調(diào)整誤差所致J此時可調(diào)整或重新裝配變量活塞及變量頭,使之活 動自如,并糾正調(diào)整誤差。
5. 液壓剪板機(jī)拆修后重新裝配時,配油盤之孔二對正泵蓋上安裝的定位銷,因而相互頂住,不能 使配油盤和缸體貼合,造成高低壓油短攘互通,打不上油。裝配時要認(rèn)準(zhǔn)方向,對準(zhǔn)銷孔, 使定位銷完全插入泵蓋內(nèi)又插入配油盤子II內(nèi),另外定位銷太長也貼合不好。
6. 緊固螺釘未壓緊,缸體徑向力引膽缸體扭斜,在缸體與配油盤之間產(chǎn)生模形間隙, 內(nèi)泄漏增大,而產(chǎn)生輸出流量不夠,因而緊固螺釘應(yīng)按對角方式逐步擰緊。